茂名石化罐顶隐患整改项目顺利完工验收 月节省蒸汽成本7.8万元
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茂名石化炼油分部输油车间传来喜讯,经过对罐区高温介质油罐2号、6号、11号、12号罐的改造,油罐顶层温度均由原来的65℃降至了50℃,罐顶温度降低了15℃,保温隔热由此带来了蒸汽的节约,储罐在收付油品中使用的加热蒸汽每小时降低了0.2吨,4个罐当月投用就节省了蒸汽570吨,月节省蒸汽成本7.8万元。
中间罐区肩负着全厂的原油输送,日输送量在5万吨以上。为了消除罐顶隐患,确保储罐长周期安全运行,输油车间召集设备、安全、工艺三大专对4个储存高温介质油罐进行科学的论证。
经过现场的勘探,他们一致认为在罐顶增加保温涂料则可减少罐顶散热,不仅节约维温蒸汽,降低能源损耗,还可消除罐顶隐患。为此,3月22日,项目经过上级部门的批复后,车间决定对四个高温罐进行罐顶增加保温改造。
5月22日,消除罐顶隐患项目在各部门“立马就办”的督导下,罐顶隐患整改项目顺利完工验收,并成功实现在线投用。
改造后的高温介质储罐,经过一个月投用测试,通过现场数据的收集,再与改造前的数据进行对比,结果显示,罐顶温度不仅下降了,顶面由于有涂层保温,大大减少的罐顶钢板的露点腐蚀。罐顶增加保温,每个罐还可节约低压蒸汽0.2t/h,四个罐每年共节约动力费用88.32万元。
“罐顶增加保温有仅减少罐顶露点腐蚀,消除了隐患,确保储罐安全运行,还可降低蒸汽,实现降本降耗,真可谓一举两得,超赞!”车间班组员工在操作现场树起大拇指。